简介

        院士口述故事是通过院士口述、组织访谈、史料编纂等方式,以挖掘整理广大院士在科研生涯中亲身经历的中国科技界的重要事件、所承担的重大创新成果以及为国家科技事业作出的贡献为重点,以“小故事”的呈现方式,通过多媒体相结合的传播形式,面向公众传播,弘扬科学精神,展示科学家风范,扩大中国科学院和学部的社会影响。

陈俊武:中国炼油催化裂化技术起步的故事


1965年首套催化裂化装置投产,后排右二为陈俊武。

图片来源:中国科学院院士文库

   自主研发起步和国外技术考察

20世纪60年代初在前苏联老大哥帮助下建成的兰州炼油厂的催化裂化技术是移动床催化裂化催化剂仍然是无定型硅铝小球而西方国家已经有了流化催化裂化技术催化剂已经是微球分子筛无论轻油收率还是选择性均比苏联高出一大截。

我们发现苏联的技术比西方技术落后20相当于美国40年代的水平。那时候苏联也拿不出更先进的技术他们的技术还没有跳出美国40年代的技术水平。所以如何赶上60年代的国际先进技术是当时国内炼油工业面临的一个大问题。

当时国外的一般技术可以卖给你但战略性的先进技术绝不卖给我们。美国对中国实施技术封锁所以中国只能考虑自主开发只能靠自己去摸索和创新这就是石油部1961年12月在北京召开炼油新技术开发科技会议的初衷。

可是我们在兰州炼油厂做的一些实验都不成功催化剂的损失太大非常期望能够到国外去考察先进催化裂化技术。正好1961年底我们石油部有几位专家应邀到古巴去考察石油部领导在古巴考察了两个炼油厂一个是美国建的一个是英国建的。其中就有当时最先进的流化催化裂化装置该技术正是石油部香山会议确定要开发的新技术并确定由我任装置设计师。

石油部的领导感觉到去古巴考察是千载难逢的机会。古巴的炼厂里高层次的人员都是外国人古巴革命成功后这些人大部分都走了。古巴方面很慷慨地给了我们许多资料但你怎么把消化呢资料不是拿来就能解决问题的得消化变成自己懂得的技术需要下很大的功夫才行。石油部领导决心再派五位不同专业的技术人员到古巴实地考察我是工艺专业的并且是国内抚顺装置的设计师肩负着国内开展工程设计和国外考察相结合的重任其他几位同志来自设备、机械、仪表等专业。

在古巴学习的大量流化催化裂化资料不仅能够解决流化催化裂化技术问题而且还涉及炼油工艺的其相关技术。我们考察组以催化裂化技术为主同时兼顾学习常减压、催化重整方面的技术资料在半年时间内我们尽量把资料进行了复制或书面整理。

当时核心的问题是要把工艺和设备问题弄清楚以便指导国内的工程设计和设备制造幸好我们去古巴的几个人也挑起了担子把该看的都看了该记的都记了。所以回来以后把中国的催化裂化技术从无到有、从零开始搞起来了。从1962年9月到1963年2月及1964年9月至1965年2月前后两年半的时间里我们基本掌握了该技术的核心许多方面做到了不仅知其然而且还知其所以然。

   从“照猫画猫”到“照猫画虎”

在抚顺、大庆建设的60万吨/年流化催化裂化装置可以说是“照猫画猫”后来石油工业部决定在山东的胜利炼油厂设计建设规模大一倍的120万吨/年流化催化裂化装置这就是“照猫画虎”了。这套装置由北京设计院负责具体设计我担任技术指导。

在“照猫画虎”的过程当中就出了问题问题主要还是我们技术水平不行。照抄照搬可以但规模放大一倍装置能力放大一倍就出问题了而且当时领导也要求要做一些创新在这些前提下我们设计的东西就出了点毛病。

1967年底120万吨/年流化催化裂化装置投料试车阶段操作基本平稳但催化剂日损耗量达30吨左右装置被迫停工。一天跑损30吨催化剂肯定受不了因为当时国内正在研究这种催化剂也属于“五朵金花”开发任务之一),但还不能工业化生产国内使用的都是英国进口的3A微球分子筛催化剂价格也非常贵。这就要求我们必须研究好流态化基础理论找出工业装置催化剂跑损的原因所在。

但是这又不是在哪个研究所的实验室就可以做的必须要到大型工业装置实地进行测试。热态运行的工业装置的再生器直径大约九米不像实验室简单地可以重复进行要求制定好测试和研究方案。

我被任命为专题调查组组长带领调查组多次往返抚顺和大庆现场对大庆正常运行的流态化数据和120万吨/年催化裂化装置再生器设计的催化剂密度和分布数据进行分析对比后确认流化床气流分布不均匀是胜利炼油厂催化剂跑损的关键原因。

工业装置暴露的问题促进我们从理论上更深入地研究流态化机理先从60万吨/年装置调查研究并测试测试以后又到120万吨/年大装置上进行局部测试然后全面测试反反复复多次终于找出一些规律成为后来流化催化裂化装置的测试规则和设计规范。测试就是要掌握我们原来不太清楚的规律和数据经过新的测试又不断得到新的数据整理后又有新的提高。测试不是那么简单一个大装置反应器或再生器直径放大10倍以后要把里面的疑难点弄透也不容易既要理论分析还要结合一些流态化测试技术。

通过理论分析和测试诊断相结合的办法我们总结出一套测试诊断方法后工业装置操作水平和设计水平都上了一个大台阶流化催化裂化装置的设计规模就再上了一个新台阶。

1962年开始学习国外的60万吨/年催化裂化技术是“照猫画猫”在1965年建成投产120万吨/年的催化裂化则是“照猫画虎”在1968年投产出现了一些问题后不断地改进到1969年就基本都成功了也就是说我们“照猫画虎”也成功了。

   设计院建设炼油实验厂

1972年燃料化学工业部批复同意在洛阳设计研究院建设炼油实验厂以系统开发炼油技术的新工艺、新材料和新设备。1975年实验厂建成后开展了一系列的催化裂化方面的实验创建了工程设计与技术开发紧密结合的技术创新新模式。

20世纪70年代以前国外催化裂化原料中不掺炼渣油我们考虑到中国大庆原油中对催化剂有害的镍和钒含量很少因此组织实验厂进行了掺炼大庆常压渣油的催化裂化试验在不需取热的条件下实现了平稳生产。与此同时石油化工科学研究院也在牡丹江炼油厂实验成功从此催化裂化掺炼渣油的禁区开始打破。

1983年中石化集团的前身中国石化总公司成立。为了使我国的炼油技术跻身国际先进行列决定组织炼油技术攻关我和闵恩泽院士分别担任属于国家“六五”攻关课题的催化裂化攻关组的组长和副组长目标是开发大庆常压渣油催化裂化新工艺和新型催化裂化催化剂。

我将攻关课题分解为九个子课题将再生器床层取热分为内部盘管取热与外部取热器取热外部取热器又细分为“上流式”与“下流式”两个系列。在外部取热器结构设计上我提出了纵向翅片管高效取热方案提高了传热效率使取热器结构更加紧凑化。同时还组织进行了一些过去属于空白的应用基础研究如安排石油大学进行烧焦动力学研究中国科学院过程工程研究所进行流态化专题研究。

1985年大庆常压渣油催化裂化项目在石家庄炼油厂取得成功。这些攻关成果使中国在渣油催化裂化加工领域处于世界领先地位。

89岁的陈俊武(右)现场指导项目图片来源:中国科学院院士文库

国外催化裂化装置的反应器和再生器一直有同高并列式、高低并列式和同轴式等布置型式而中国早些年建设的催化裂化装置均是同高并列式一种型式我接受公司焦连陞副总工程师的建议在公司洛阳实验厂开发了占地面积少、操作灵活的同轴式催化裂化装置重点突破了塞阀、工艺控制和两段再生的难点投产了5万吨/年规模的同轴式催化裂化装置经中石化组织专家鉴定后又指导陈道一同志为设计师的团队在兰州建设了放大10倍的50万吨/年同轴式催化裂化装置于1984年和1985年分别获得了国家设计金奖和国家科技进步一等奖。

1988年上海高桥石化炼油厂的朱人义总工程师向我提出在高桥新建的100万吨/年催化裂化装置既要有同轴式的紧凑又要有烧焦罐的高效再生的要求。我们接受了这一挑战提出了更为新颖的在烧焦罐上部设置大孔分布板,在分布板上设置高速湍流床的方案并在公司设备研究所进行了流态化验证在高桥石化公司炼油厂顺利投产。

如今我们已经可以根据企业的工艺流程需要灵活设计生产规模小到5~10万吨/年大到350~400万吨/年的流化催化裂化装置了。催化裂化的工程设计已经由“照猫画虎”上升到“生龙活虎”的境界。如果说当年抚顺催化裂化装置开发成功是金花独放现在已经是锦绣满园了。我作为中国流化催化裂化工程技术的开发者之一见证了中国炼油技术的发展和壮大感到无比的自豪。

(节选自能源2016(08)102-105

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